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技術(shù)文章

浮閥塔盤(pán)脫落原因分析及整改措施

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本文對T-1102塔頂VA指標不合格的原因查找,通過(guò)塔操作參數的比較分析,判斷塔內出現異常。臨時(shí)停工檢查,發(fā)現塔盤(pán)脫落。根據塔內情況,分析塔盤(pán)脫落主要原因是裝置開(kāi)停時(shí)塔盤(pán)受力沖擊,另外塔盤(pán)緊固件設計選用不合理也是導致的原因。并針對原因采取相應措施,確保裝置長(cháng)周期穩定運行。

   一、前言:大慶石化公司某丁二烯抽提裝置因浮閥塔T-1102塔盤(pán)脫落導致停工處理,影響下游裝置運行,造成了很大損失。本文對造成塔盤(pán)脫落原因分析并制定措施,避免再次出現問(wèn)題。

二、T-1102基本情況

T-1102塔是第一汽提塔,該塔直徑2400mm*12mm、塔高20.102mm,塔盤(pán)數為14層、毎層有12塊塔板,塔板型式為效溢流。

塔的主要作用是將第一萃取蒸餾塔(T-1101B)塔底溶劑中溶解的全部烴類(lèi)(丁二烯和快烴)」在T-1102塔從溶劑中汽提出來(lái),汽提出來(lái)的烴類(lèi)從塔頂排出經(jīng)過(guò)C1101送至第二萃取蒸餾塔(T-1201),塔底貧溶劑進(jìn)入循環(huán)溶劑系統,循環(huán)使用。

三、事件經(jīng)過(guò)

T-1102塔VA控制指標小于1ppm,裝置在運行期間出現VA不合格情況。正常T-1102塔第8層板溫度在158-163℃之間」大部分時(shí)間處于160度以上,T-1102塔異常狀下靈敏板溫度在155-159℃之間」曲線(xiàn)如下圖2所示正常生產(chǎn)時(shí)期T-1102塔頁(yè)度在101-108℃之間」T-1102塔異常狀下塔頂溫度在110-119℃時(shí)同,曲線(xiàn)如下圖3所示:T-1102塔靈被板溫度最低時(shí)已經(jīng)降至148℃左右」塔頂含重組分」產(chǎn)品VA不合格,判斷應是塔內出現異常,臨時(shí)停工檢修。進(jìn)塔檢查況如下:通道板1-10層脫落,第四層塔盤(pán)移位一塊針對塔內的檢查情,經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)論證、制定了檢修方案:將第一層、第二層所有塔盤(pán)板及其它24塊通道板連接用的S型卡子改為K型卡子:對第三層至14層塔盤(pán)上松動(dòng)、變形的S型卡子全部改為K型卡子固定:補全脫落的浮聞、連接件。

塔檢修后開(kāi)車(chē)至今未出現問(wèn)題。

四、T-1102塔板脫落原因分析

根據塔盤(pán)脫落恬況,分析原因如下:

1、C-1101機開(kāi)停機過(guò)程使T-1102塔操作壓力波動(dòng),導致塔板的卡子、連接件受力沖擊變形、松動(dòng)而脫落裝置共有9座塔是浮塔,固定塔板的卡子、連接件標準型式相同,其中T-1202、T-1203與T-1102塔工藝條件相同,但未出現過(guò)塔盤(pán)脫落的狀況。

T-1102塔底操作壓力為0.025-0.033MPa」塔頂操作壓力0.015-0.022MPa」塔釜操作溫度為155-166℃,靈敏板(第8層板)經(jīng)驗溫度155℃。在正常的生產(chǎn)調整過(guò)程中」溫度、壓力的變化幅度較小」不會(huì )對塔盤(pán)造成較大的沖擊力而引起變形、脫落,只有在壓縮機的開(kāi)停過(guò)程中才會(huì )形成較大的沖力。

C-1101機組由電機驅動(dòng),沒(méi)有變頻調節。電機啟動(dòng)后壓縮機轉子瞬時(shí)就可達到額定轉速3848 rpm/min。壓縮機啟動(dòng)前,T-1102塔內已經(jīng)富集了一定量的烴類(lèi)氣體,隨著(zhù)壓縮機的啟動(dòng)」壓縮機入口壓力從0.040~0.05MPa降至0.005~0.01MPa,烴類(lèi)氣體從下至上迅速流動(dòng),對塔盤(pán)形成向上的沖擊。與此相反,在壓縮機停車(chē)的過(guò)程中,又會(huì )對塔盤(pán)形成向下的沖擊。如比反復多次后」就會(huì )使卡子、連接件變形、松動(dòng),造成塔板的脫落。

另外」1-10層通道板的脫落不是一次完成的,當出現第一塊通道板脫落后」塔內氣體形成無(wú)阻的通道",使氣相的烴類(lèi)更多地流向這里,對其上方的塔板造成更大的沖擊。

裝置大檢修開(kāi)工后」C-1101壓縮機共開(kāi)停14次,見(jiàn)下表1。

由于壓縮機的開(kāi)停車(chē)過(guò)程對塔盤(pán)的沖擊,是造成T-1102塔盤(pán)脫落的主要原因。

2、卡子設計及安裝不合理。

T-1102每塊塔板由6個(gè)卡子及8個(gè)連接件固定。

1)卡子強度不足

T-1102塔塔盤(pán)固定的S型卡子標準為JB31166-82(厚度為1.5mm)沖壓成型??ò宓乃慕谴罱釉谒P(pán)及支撐圏上,兩片板之間無(wú)筋板連接強度不足,受力集中易變形:另外,連接螺桿一側車(chē)削2mm方便卡板上下串動(dòng)安裝,但卡板腿變形時(shí)螺易轉動(dòng),導致螺脫落而使塔板松動(dòng);栓在卡板中無(wú)法固定易轉動(dòng),在安裝通道板時(shí)是自下而上安裝,無(wú)法看到卡板支導腿的位置狀況,安裝過(guò)程中可能存在卡板支撐腿只有單側壓住,受力極易變形。

S型卡子:可用于不同支撐圈厚度的位置,適用范副廣:缺點(diǎn)強度低、固定時(shí)易壓偏、不適合存在壓力波動(dòng)較大的環(huán)境。K型卡子(JBT1119-1999):強度好、易于固定,適用范圍窄(翹極高度固定不能用在支掉國厚度不同的位置)??ò搴穸?mm保證強度,螺栓部與卡板焊接避免栓轉動(dòng)使帽松動(dòng)脫落。

2)塔盤(pán)板與通道板間固定型式不合理

連接件起助緊固作用,通道板與塔盤(pán)板之間搭接,通過(guò)連接件板壓緊。當卡子松動(dòng)后,板受沖擊時(shí)受力易彎曲變形。

原始設計未慮C-1101機組開(kāi)停車(chē)對T-1102塔壓力造成波動(dòng)而影響塔盤(pán)的固定,采用S型卡子也是造成T-1102塔板的脫落的原因。

四、今后的預防與控制措施

1、保持工藝系統和潤骨油系統運行的穩定,減少可控因素引起的跳車(chē)次數,從而降低開(kāi)、停車(chē)過(guò)程中對塔盤(pán)的沖擊。

2、嚴格控制壓縮機啟機條件:降低裝置的開(kāi)工負荷,在75~8.0h的負荷下開(kāi)工,避免負荷過(guò)高時(shí)大量的烴類(lèi)氣體提出,減少壓縮機啟動(dòng)

時(shí)對塔盤(pán)造成沖擊。

3、檢修控制

1)利用其它檢修機會(huì )將該塔所有卡子由S型替換為K

2)加強對塔內所需記件的質(zhì)量檢查,防止不合格件進(jìn)入塔內

3)提高檢修質(zhì)量控制。

4、論證増加C-1101壓縮機驅動(dòng)電機變頻裝置,避免開(kāi)車(chē)時(shí)瞬間較大氣流對塔盤(pán)的沖擊

我公司生產(chǎn)的浮閥塔盤(pán),直徑為1.2米,材質(zhì)316L,如您有需要可隨時(shí)聯(lián)系我公司商務(wù)部。

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